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发表于 2026-5-26 16:22 | 查看: 37821| 回复: 0 北京
    本报记者 彭冰 柳姗姗 本报通讯员 田丰华 邱枫
    日前,吉林石化公司合成树脂(碳纤维)厂第二ABS装置短停检修顺利结束,进入开车准备阶段。2PBL单元班长刘彦宾站在反应釜边,皱眉看着手里那份引料操作方案——把原料罐区送来的丁二烯重新填满管线,准备开车。
    方案上写得清楚:检修前,为了安全,管线里已用9吨脱盐水填满,确保无丁二烯残留。检修后,要用新鲜丁二烯把这9吨脱盐水从管线里完全“顶”到反应釜里,保证后续生产时丁二烯不含水分。
    可问题就出在这儿。这一“顶”水操作,大约会有2吨丁二烯跟着脱盐水一起溜进反应釜。这2吨物料带着水,只能通过加热反应釜,让丁二烯汽化,排到火炬烧掉。然后排空釜里的水,再用90吨脱盐水彻底清洗,最后通入100立方米氮气保压置换。
    “前前后后得耗进去两天时间,而且还损失物料,一定要想个更好的办法。”刘彦宾暗忖。
    那几天,刘彦宾像“着了魔”一样。别人下班了,他还在现场对着管线图发呆。管廊下、泵房里、储罐区,他一遍遍地走,有时候蹲在管线旁看半天,手里比比划划,嘴里念念有词。同事路过都摇摇头,这引料操作十几年没变过,想改,可没那么简单!
    在净化丁二烯储罐前,他脑子里突然闪过一个念头:聚合反应转化率在93%左右,剩下7%的丁二烯没有反应,会通过回收系统导进这个罐里,然后重新送回反应釜。为什么不能把那2吨丁二烯和9吨脱盐水“顶”进这个罐内呢?
    连夜画了一张新的引料流程图,次日一早,他敲开了技术组的门,当着车间主任林长松和技术员的面,把图纸往桌上一摊:“丁二烯引料操作,我有一个新想法,不知道可行不?”
    待大家凑过来,他指着管线说:“检修前管线里是脱盐水,检修后我们要的是管线里充满丁二烯——这个过程的关键,是水和丁二烯交换位置,不是非要让物料进反应釜。如果把‘顶’出来的那2吨丁二烯和9吨脱盐水直接送到净化丁二烯储罐里去,会怎么样?”
    在座的每个人都对工艺流程烂熟于心,听他说完,脑子里不约而同地把这条新路径走了一遍:丁二烯和脱盐水进入净化丁二烯储罐里后,会自然分层,然后排掉水,剩下的丁二烯干干净净,随时可以投料。反应釜呢?不用接收带水的物料,也就不存在加热汽化、排空清洗、氮气置换这一整套的“折腾”。
    如此一来,整个操作零消耗、零排放,而且反应釜正常生产一天都不耽误。
    技术组内安静了几秒钟。林长松站起来,拍了拍刘彦宾的肩膀,带头鼓起了掌。
    新方案说干就干。引料当天,刘彦宾指挥班组成员按新流程调整阀门,适当延长引料时间,把脱盐水连同夹带的丁二烯稳稳当当送进了净化丁二烯储罐。静置、排水,一切顺利。反应釜那边,直接进入正常生产状态。
    核算结果让大家喜出望外:2吨丁二烯全部回收利用,省下90吨脱盐水、100立方米氮气,直接创效3万余元。同时,反应釜提前两天时间投入生产,可以增产ABS成品200吨。
来源:工人日报


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