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发表于 2026-4-20 16:03 | 查看: 23446| 回复: 0 北京

“成了!没花一分钱,光靠优化参数,一年就能省出22万元!”4月18日,吉林石化公司炼油厂加氢一车间Ⅱ硫磺装置中控室内,工艺工程师周天宇盯着屏幕上的运行参数,难掩喜悦——靠着自己多年的一线工作经验,再加上流程模拟软件的精准测算,他用一股“巧劲”优化了尾气系统运行,“捡”回来实实在在的大效益。

周天宇仔细“琢磨”装置优化流程

周天宇是车间出了名的“爱琢磨”,每天与Ⅱ硫磺装置打交道,使他对设备运行的“脾气”了如指掌。他在日常巡检和参数监控中发现,尾气系统急冷水塔的运行状态似乎还有提升空间。“能不能多省一点电、少耗一点水?”这个念头在他心里扎了根,就再也放不下了。

“爱琢磨”的周天宇一头扎进对优化方案的摸索中。他结合自身丰富的操作经验,借助VMGSim流程模拟软件反复测试,对照装置实际运行数据,逐一对急冷水塔的温度、循环量等关键参数进行分析比对。“优化不能盲目,必须在确保工艺达标前提下进行,这是底线”,周天宇坚守这个原则,每一组模拟数据都反复验证,每一个调整思路都结合现场实际推敲。

经过多轮测算,周天宇终于找到“零投入”最优方案:在确保吸收塔尾气吸收温度达标的前提下,将急冷塔顶部控制温度适度提升,同时降低急冷水循环量。全程无设备改造、无资金投入,仅靠参数调整就让设备“轻装上阵”。

周天宇与技术骨干确认操作要点

方案落地后,成效立竿见影:急冷水泵运行电流下降15安培,循环水消耗量每小时减少25吨,一年下来,节电、节水两项合计可增效22万元。“不花一分钱,居然能省这么多,真是好本事”,同事们纷纷竖起大拇指:“更难得的是,这次优化不仅省了成本,还让尾气系统运行更稳定,减轻了设备负荷、延长了使用寿命,一举多得!”

面对称赞,周天宇笑着说:“一线岗位的创新,不一定需要大投入。只要肯用心、多琢磨,就能从日常操作里找出‘增效密码’。”

周天宇与一线员工分享攻关经验

一线员工的智慧,是企业最宝贵的财富。如今,在吉林石化公司炼油厂,像周天宇这样爱琢磨的人越来越多,一个个亮闪闪的“金点子”正变成高回报的“金果子”,为企业提质增效、高质量发展注入源源不断的动力。(工人日报客户端记者 彭冰 通讯员 杨志达 齐浩彤)

来源:工人日报客户端


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